堆钢事故总结范文 第1篇
经过7年的生产实践,柳钢一高线各岗位操作熟练程度不断提高,生产工艺也日渐完善,设备故障率和堆钢事故也相应减少。实践表明,尽管高线生产中的堆钢事故呈现出多样性与复杂性,但经过合理地判断与分析,还是可以减少甚至预防的。随着柳钢二高线的建成投产,规格品种的增多,还会有新的堆钢事故类型发生,只要通过不断学习与积累,提高各种操作技能,就能够有效地减少和避免堆钢事故,节约更多生产时间,创造更大的效益。
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堆钢事故总结范文 第2篇
(1)坯料有裂纹,严重气泡,夹杂等缺陷,在轧制中断裂造成堆钢。处理措施:首先加强上料的检查,剔除烂坯;其次加强粗轧的巡检,很多缺陷可以在前几架次轧制时能够发现,急停或及时在 1 号飞剪处碎断,减少处理时间。
(2)换辊换孔后,辊缝设置不当致使轧件尺寸不当而堆钢。换辊后要正确换算输入工作辊径,合理设置速度,避免张力波动大引起堆钢。
(3)机架间速度设置不当,本来是微张力轧制实际处于堆钢状态轧制,当轧件尾部出前一架轧机后,尾部失张造成堆钢。轧制中要正确设定轧机速度,调节好机架间的张力,及时根据电流曲线调整轧机转速进行张力修正。
(4)某架或多架电机突然升速或降速造成堆钢,事故发生后要仔细检查电气设备,及时更换损坏的电气元件,此类事故多为电机码盘损坏。此外,要了解一下外部电压是否有波动,多架电机异常多为外部电压波动引起。
(5)轧制中轧辊突然烧轴承或断裂,或是前几道次导卫严重磨损致使轧件断面改变造成堆钢。处理措施:换辊换导卫;加强巡检,确认冷却水充足,控制好钢温,杜绝超低温钢和黑头钢。
(6)机电运行故障引起轧机跳闸堆钢。如机架锁紧松开,立式机架连接轴下沉,油站故障联锁保护跳闸等。加强机电设备的巡检,保证油站等设备正常运行。
堆钢事故总结范文 第3篇
(1)对轧机辊缝作适当调整;
(2)检查、清理或打磨轧槽;
(3)检查、清理、调整或更换导卫;
(4)认真检查坯料;
(5)检查传动部件间隙或更换轧辊;
(6)改善出钢条件;
(7)关掉除鳞用高压水;
(8)对轧机机架进行加固;
(9)在1#轧机前加装一个滑动导卫。
(10)认真检查前一架次进口导卫是否松动,导卫松动使轧件咬入箱型孔后受到进口导卫的压力,使轧件下部受压较大,导致下部延伸变大而造成翘头,最终未能顺利咬入轧机而堆钢。
堆钢事故总结范文 第4篇
柳钢一高线于2003- 05建成投产,是由国内设计,关键设备国外进口的先进连轧线材生产线。一高线全线共28架轧机,其中粗轧机组6架,中轧机组8架,预精轧机组 4 架,采用平立交替布置;精轧机组10 架,为Morgan V 型无扭机组。全线采用单线无扭轧制,保证速度105m/s(轧制Φ~ mm),设计生产能力40 万吨/ 年,实际能力超过60万吨 / 年。
高线生产中,造成堆钢的因素很多,结合现场设备情况可划分为机械故障堆钢、电气故障堆钢、工艺故障堆钢3类。按轧制过程可划分为轧件头部堆钢,中部和尾部堆钢。按轧制区域分为粗中轧堆钢、飞剪堆钢、活套堆钢、水箱恢复段导槽堆钢、夹送辊吐丝机堆钢等等。尽管划分方式不同,但堆钢的现象是相似的,原因或简单或复杂,呈多样性[1] 。本文分析各轧制区域内产生堆钢事故的原因,总结处理措施。
堆钢事故总结范文 第5篇
(1)机架间堆钢。故障原因分析如下:
1)辊径以及辊缝的设定出现错误;
2)在导卫安装过程中存在不合理问题,出现导卫被堵塞或者是被冲掉的问题;
3)粗以及中轧的张力相对较大,其轧件在预精轧存在“甩尾”问题;
4)轧机或辊箱轴承烧,导致次架次料型变化;
5)压下装置自锁性能坏,在轧制时因振动,料型产生变化。
处理措施:
1)必须要对辊径以及辊缝进行重新设定;
2)仔细检查与更换,然后认真调整对中导卫;
3)合理控制好来料尺寸;
4)最大限度消除张力;
5)电气人员或机械人员进行检查,维修或更换设备。
(2)预精轧自动停车。
故障原因:1)润滑系统故障;2)电机跳闸;
处理措施:1)检查润滑系统;2)电气检查。
堆钢事故总结范文 第6篇
(1)换辊时装错辊堆钢。精轧辊环外观相似,不注意对比孔型很容易拿错装错,换辊前一定要注意把辊环对应着机架放好,压辊前还要核对上下辊孔型是否一致。
(2)换辊时压辊装置故障,或压辊方式错误及压辊次数不够,致使辊环失压松动堆钢。处理措施:换辊前要认真调试检查换辊小车,压辊器,压辊时要严格按规程操作,压辊两次,压完后用拔辊器手动拔辊确认压辊紧固。
(3)轧制中辊环爆裂堆钢。仔细检查确认爆辊原因。检查冷却水管,确保冷却水充足,重新测量辊缝,保证料型规范,检查导卫确保对中,减少轧件对辊环冲击力。
(4)导卫安装不当或损坏造成堆钢。导卫安装要确保对中,紧固。检查润滑油气是否充足,及时更换磨损的导卫。
(5)鱼线突然崩断导致堆钢。挂鱼线前要确认鱼线无缺损,挂钩牢固高度合适;班中要检查鱼线悬挂情况,如松弛老化要及时紧固更换。
(6)辊缝设定不当或精轧前料型不规范致使轧件甩断尾堆钢。处理措施:重新设定辊缝,消除机架间张力波动,控制好预精轧料型。
(7)导卫中有烂钢片卡堵堆钢。加强坯料检查,根据情况适当加长切头切尾
(8)吐丝中断在精轧废品箱堆钢。检查精轧机与吐丝机速度是否匹配,是否是坯料缺陷造成吐丝中断,精轧末架进口导卫是否完好。加强检查,及时纠正。
堆钢事故总结范文 第7篇
(1)精轧后废品箱内堆钢。
故障原因:
1)精轧后导槽内留有遗物;
2)精轧机组与双模块机组速度不匹配;
3)精轧末架进口导卫问题;
4)水冷导槽磨损严重;
5)精轧机后某水箱或某水阀调整过大,造成水阻力大或水箱内有残留水;
6)吐丝管安装或设计出现问题;
7)精轧机辊径输入错误,导致精轧机速度实际与反馈差距大,与吐丝机之间速度不匹配。
处理措施:
1)检查、清理导槽;
2)正确调整好堆拉关系;
3)根据钢在废品箱后的抖动情况,均匀稳定开水阀;
4)更换设计稳定,工艺成熟的吐丝管;
5)确认精轧机辊径。
(2)精轧内机架间堆钢。
故障原因:
1)导卫夹铁堵塞;
2)配辊出现错误;
3)辊缝存在设定有误的题;
4)有原料破料夹杂物;
5)前面机组有张力,在精轧机内留尾;
6)轧件冲出口。
处理措施:
1)检查、更换导卫;
2)重新配辊、设定辊缝;
3)把飞剪切头切尾加长,粗中轧岗位工认真检查 1 #飞剪处的半成品料是否有夹杂,有就与 2 #_系 2 #飞剪碎断掉;
4)控制来料尺寸。
堆钢事故总结范文 第8篇
故障原因:
(1)活套动作时间不正确;
(2)套量过大或速度设定不正确;
(3)活套起套辊或轧件导向板磨损严重;
(4)活套扫描器故障或前面热检信号被挡;
(5)活套因电气或机械问题突然落套。
处理措施:
(1)重新设定参数;
(2)更换相关备件;
(3)检查以上相关设备及其动作
(4)在热检信号合适位置加挡板、加风扇;
(5)电气人员或机械人员进行检查,维修或更换设备。